燃(rán)氣渦輪流量計(jì)倒轉原因分析(xi)
摘要:供熱站在(zai)支線鍋爐停運(yùn)時發生渦輪流(liú)量計 量的問題(ti)爲切入點,通過(guo)分析該供熱站(zhàn)工藝設備,統計(ji)流量計⚽曆史數(shù)據,對流量計前(qian)、後閥門進行啓(qi)閉試驗,并結合(he)🐪渦輪流量計工(gōng)作原理,得出渦(wo)輪流量計在👌後(hòu)端鍋🐅爐停運情(qing)況下産生計量(liàng)的原因是🌈渦輪(lun)流量計倒轉導(dao)緻體積修正儀(yi)計量數據微量(liang)增加的結論。同(tong)時,從運行操作(zuo)、改造及前期優(you)化等方面提出(chū)了8點📧建議,以規(gui)避由于渦輪流(liú)量計倒轉📐造成(cheng)供用氣雙方産(chǎn)生貿易糾紛,供(gong)同行業參考。 1背(bei)景 在城鎮燃氣(qì)輸配系統中,燃(rán)氣計量關乎燃(rán)氣企業正确調(diào)度,并直接影響(xiǎng)供用氣雙方的(de)經濟核算,流量(liàng)計的正确計量(liang)至關重要。當前(qián)我國城鎮燃氣(qì)貿易計量中,大(da)型工商用戶廣(guǎng)泛使用渦輪流(liú)量計,氣體渦輪(lún)流量計 是一種(zhong)速度式流量計(jì), 是重複性、精度(du)最好的流量計(ji)🔴之一,具有💛壓力(li)損失小、精度高(gao)、流量量程比寬(kuān)、抗✂️振與抗脈動(dong)流性能好等特(te)點。但是渦輪流(liú)量計易受氣體(ti)密度的影響,而(ér)氣體的密度與(yu)溫度、壓力關系(xi)密切,對于大型(xíng)工商用戶、尤✔️其(qí)是後端連接了(le)需👌要頻繁啓閉(bi)的燃燒器具,現(xiàn)場難免會發生(sheng)溫度和壓力波(bo)動造成流量計(ji)計量不🌈準,導緻(zhì)供用氣雙方的(de)貿易糾紛。 某燃(rán)氣供熱站發現(xiàn)其次高壓中壓(ya)燃氣調壓撬1#、2#支(zhī)線🎯的渦輪流量(liang)計在後端燃氣(qì)鍋爐停用期間(jiān),渦輪流量計配(pei)套的體積修正(zhèng)儀産生燃氣計(ji)量,IC卡控扣費系(xi)統📱(以下簡稱IC卡(ka)控)發生扣✍️費,供(gong)熱站認爲流量(liang)計存在“自走”,要(yào)求燃氣公司組(zu)織專項調研和(he)處置。 2方法 針對(duì)此問題,燃氣公(gōng)司組織設計、技(ji)術、運行、計量、設(she)🌈備廠家、供🍓熱站(zhan)生産部廣]形成(cheng)專項小組,對場(chang)站工藝設備進(jìn)行分析,研❗判可(ke)能發生流量計(jì)“自走”問題的可(ke)能性;調取✊流量(liàng)計曆史數據進(jin)行🚩統計分析,查(chá)找流量計🏒“自走(zou)”的時間段和氣(qì)量;通過對流量(liàng)計前後閥門進(jìn)行啓閉試驗、觀(guan)♌察流量計計量(liang)情況,分析❗流量(liang)計“自走”的工況(kuang),并結合渦輪流(liú)量計工作原理(lǐ),分析導緻流量(liàng)計🔆在後端燃氣(qi)具停用情況下(xia)産生計量的原(yuán)因。 3原因分析 3.1工(gōng)藝流程及設備(bèi)原理分析 該熱(re)力站分兩期建(jiàn)設:一期于2016年底(di)建成投運,調壓(yā)支線2條,設計流(liu)量60000Nm3/h,計量支線4條(tiao),單路流量6400Nm3/h,流量(liang)計均選用國際(ji)㊙️某知名品牌的(de)渦輪流量計,配(pei)套體積修正儀(yí);二期于2025年12月建(jiàn)成投運,在⚽一期(qi)的1 400mm彙氣管上,将(jiang)原DN800預留接口引(yǐn)出到👉二期鍋爐(lu)💯及發電機用氣(qi),設計流量36 575 Nm3/h。該站(zhàn)工藝流程如圖(tú)1所示。經了解,在(zài)日常運行管理(lǐ)中,當供熱🏃🏻站鍋(guō)爐停用時,工作(zuò)人員僅關🔴閉鍋(guo)爐房的爐前閥(fa),不關閉流量計(ji)前、後閥門。 氣體(tǐ)渦輪流量計是(shì)一種速度式流(liú)量計,其結構組(zǔ)成🍉如👉圖2所🈲示,主(zhǔ)要包括内置整(zheng)流器、渦輪葉片(pian)、傳動機構😍、磁耦(ǒu)合傳動機構、計(jì)數器(碼表)等零(líng)部件,根據實際(jì)需要可選配低(di)頻脈沖、A1S高頻脈(mo)沖發生器、A1R高頻(pin)脈沖發生器等(děng)附加裝置P1。當氣(qi)體正向流動時(shí)碼表正向轉動(dong),碼表數字(工況(kuàng)流量)增加;當氣(qì)體反向流動時(shi)碼表則會♌反向(xiàng)轉動(倒轉),碼表(biǎo)數字(工況流量(liàng)🌈)減少。渦輪流量(liàng)計配套的體積(jī)修正🐪儀通過讀(du)取工況體積低(dī)頻脈沖信号,測(cè)量介質操作壓(ya)力和溫度,計算(suan)壓縮因子K和修(xiu)正系數C,然後計(ji)算得到氣體的(de)🤩标況體積、标況(kuang)流速和工況流(liú)速。值得注意的(de)是,不🚩論渦輪流(liu)量計碼表數字(zì)是增加還是減(jian)少,體積修🐉正儀(yi)🍓的數字隻會增(zēng)加,不會減少。 由(you)于前端DN1400彙管容(rong)積較大,當氣體(tǐ)波動較大時,可(kě)能産👄生㊙️較大回(huí)轉流,渦輪流量(liang)計前直管段不(bú)足以緩解回轉(zhuan)流🌈的影響、前後(hou)産生壓差,導緻(zhi)渦輪流量計正(zheng)轉或倒轉,流量(liang)計修正儀計量(liang)數據增加。 3.2曆史(shǐ)數據統計分析(xi) 通過調取1#、2#渦輪(lun)流量計體積修(xiu)正儀自2025年12月15日(rì)至2025年12月15日的運(yùn)行💰數據,發現從(cong)體積修正儀采(cǎi)集到的工況瞬(shùn)時流量、标況瞬(shun)時流量确實存(cun)在多個時段微(wei)小計量,小時标(biāo)況流量🛀≤100Nm3的情況(kuang),甚至個别時段(duàn)發生無瞬時流(liu)量計量、但存在(zai)累計流量的情(qing)況,具體見圖3、圖(tú)4渦輪流量計體(ti)積修正儀“自走(zǒu)”時段及氣量統(tǒng)✊計圖,其中氣‼️量(liang)偏離較大的區(qu)段即爲無瞬時(shí)👄計量、但存在累(lèi)計計量的時間(jiān)段。經與運行記(ji)錄對照,這💔些時(shi)段1#、2#鍋爐處于停(tíng)爐期。1#渦輪流量(liàng)計體積修正儀(yi)停爐期間增加(jiā)9 297Nm3氣量,2#渦輪流量(liàng)計體積修正儀(yi)停爐期間增加(jia)11 824Nm3氣量。 3.3 現場啓閉(bì)試驗 通過工藝(yi)流程及設備工(gōng)作原理分析,以(yi)及對渦輪🏒流量(liàng)計體🔅積修正儀(yí)運行數據的統(tong)計分析,确認1#、2#渦(wo)輪流量計在後(hou)端鍋爐停運期(qī)間發生了計量(liàng),爲了查找導💰緻(zhi)流量計量的根(gēn)源,經🈚與供熱站(zhan)溝通,在不影響(xiǎng)區域用戶供暖(nuǎn)的情況下💃,對正(zhèng)在運行的2#鍋爐(lú)🍉進行停爐測試(shì),1#、3#、4#鍋爐及二期正(zheng)常運行㊙️。從2025年12月(yue)15日10:00至2025年12月15日09:00,對(duì)2#渦輪流量計前(qián)、後手動球閥進(jìn)行爲期5天的啓(qǐ)閉試🙇🏻驗。 3.3.1流量計(ji)前、後閥門]關閉(bi)試驗 2025年12月15日10:00,關(guan)閉2#鍋爐爐前閥(fá)(鍋爐停運),并打(dǎ)開2#流量計前、後(hou)手動球閥,記錄(lù)2#渦輪流量計碼(ma)表數、修正儀标(biao)✉️況流量、IC卡💁控累(lei)計數。2025年12月👌30日15:40,關(guān)閉2#流量計前、後(hòu)閥門,記錄2#渦📐輪(lun)流量計碼表數(shu)、修正儀累計标(biāo)況流量、IC卡控累(lèi)計氣量。 該時段(duan)爲流量計前、後(hòu)閥門關閉期間(jian),渦輪流量計碼(ma)表數、體‼️積修正(zheng)儀累計标況流(liú)量、IC卡控累計氣(qì)量未發生變化(huà)。試驗數據見👅表(biao)1: 2#渦輪流量計前(qián)、後閥門]關閉試(shi)驗流量數據記(jì)錄表。 3.3.2流量計前(qián)閥門開啓、後閥(fa)門]關閉試驗 2025年(nián)12月15日15:40,開啓2#渦輪(lún)流量計前閥門(men),後閥廣]保持關(guān)閉狀态。 2025年12月15日(ri)09:14,關閉2#渦輪流量(liàng)計前閥門,記錄(lù)2#渦輪流量計碼(mǎ)表數、體積修正(zhèng)儀累計标況流(liú)量、IC卡控累計數(shu)。 該時段爲流量(liàng)計前閥門開啓(qi)、後閥廣]關閉期(qi)間,流🙇🏻量計🈲碼表(biǎo)數值減少254m3,修正(zhèng)儀标況流量增(zeng)加390Nm3,IC卡控标💰況數(shù)據增加390Nm3。試驗數(shu)🛀據見表2: 2#渦 輪流(liu)量計前閥門開(kāi)🥵啓、後閥🏃🏻♂️門關閉(bi)試驗流量數據(jù)記錄表。 3.3.3流量計(jì)前後閥門]啓閉(bì)試驗結論 通過(guo)表1、表2的數據,得(dé)出以下結論:當(dang)2#鍋爐停用期間(jiān),關閉該支㊙️線流(liu)量計前、後閥門(men),流量計碼表、體(tǐ)積修正儀、IC卡控(kong)數據均不變,也(ye)不會産生扣費(fei)。 當2#鍋爐停用期(qī)間,流量計前、後(hòu)閥門處于開啓(qi)狀态,流量計碼(ma)表✌️倒轉數據減(jiǎn)少,體積修正儀(yi)、IC卡控數據增加(jia)❤️,并産👄生扣費。 當(dang)2#鍋爐停用期間(jiān),關閉流量計後(hou)閥、流量計前閥(fá)處于✍️開啓狀态(tài),流量計碼表、修(xiu)正儀、IC卡控數據(ju)均不變,也不會(huì)産生扣🔞費。 3.4支線(xiàn)停用時流量計(jì)量的原因 根據(ju)工藝流程和設(she)備原理以及現(xian)場試驗結果分(fen)析,支線停用時(shi),1#、2#支線與DN800出口管(guǎn)在1400mm彙氣管的兩(liang)側,在正常不用(yòng)氣時,彙氣管内(nèi)壓力與所有下(xià)遊管線壓力相(xiàng)等;但當DN800支管用(yong)氣時,DN800管道内壓(ya)力會出現輕微(wei)下降,彙管前後(hou)會形成一定的(de)壓差。由于☂️1#、2#渦輪(lún)流量計支線及(ji)下遊管道均爲(wei)之前的管道壓(ya)力,在壓差的情(qíng)況下,氣體出現(xian)反輸來平衡壓(ya)差,渦輪流量計(ji)的傳動機構随(sui)着氣流方向倒(dǎo)轉,從而帶動渦(wō)輪流量計的碼(ma)表倒轉、數字減(jian)少;當氣體平衡(héng)🌈後,渦輪流❌量計(ji)會停止倒轉。從(cóng)渦輪流量計、體(tǐ)積修正儀、IC- 卡控(kòng)㊙️扣費系統的工(gong)作原理上來分(fèn)析,當氣體正向(xiàng)流動時碼表正(zheng)轉,碼表數字(工(gong)況流量)增加,體(tǐ)積修正儀👅的數(shù)字( 标況流量)增(zeng)加,IC 卡控标況流(liú)量增加并産生(shēng)扣費;當氣體反(fǎn)向流動時碼表(biao)則會倒轉,碼表(biǎo)數字(工況流量(liang))減少,但體積修(xiu)正儀的數字(标(biāo)況流量)仍㊙️然增(zeng)加,IC卡控标況流(liu)量增加并産生(shēng)扣費。因此,該供(gòng)熱站在一期支(zhī)線鍋爐停用時(shí)發生體積修正(zheng)儀數🤩據增加、IC卡(ka)控扣費的情況(kuang),是由♋于二期用(yong)氣📞時渦輪流量(liang)計前段壓力低(dī)于後端壓力,造(zao)成渦輪流量計(jì)倒轉導緻的。 4計(ji)量糾紛處置 用(yòng)于貿易計量的(de)渦輪流量計屬(shǔ)于檢定的計量(liàng)器具,精度爲1.0級(jí)的渦輪流量計(jì)定檢周期爲1年(nián),經檢定合格并(bing)出具檢定合格(gé)報告後,方可進(jìn)行使用3。實際上(shang),IC卡控💃🏻扣費系統(tǒng)屬于供氣方的(de)預付款扣費系(xi)統📐,在實際貿易(yi)結算時,供用氣(qì)雙方會在每年(nián)的供暖季結束(shù)後,以碼表計量(liàng)數據爲準,調取(qu)🌍整個采暖季❄️的(de)體積修正儀的(de)有效計量标況(kuàng)流量,進行一次(cì)全面核對,遵循(xun)多退少補的原(yuán)則進行核銷和(hé)最終結算,不會(hui)造成多扣費㊙️的(de)情況。 5避免渦輪(lún)流量計倒轉産(chan)生貿易糾紛的(de)揩施 渦輪流量(liàng)計倒轉是由于(yu)渦輪流量計工(gong)作原理決定的(de),國内🛀🏻其它省市(shi)燃氣企業也出(chu)現過渦輪流量(liang)計倒轉的🧑🏾🤝🧑🏼情況(kuang),就氣體渦輪流(liú)量計反向測量(liàng)進行調研和試(shì)驗,發現在燃❓氣(qi)輸配管網中,特(te)别是多氣源的(de)情況👣下,很容易(yi)發生氣體🏃♀️渦輪(lun)流量💚計存在反(fan)轉現象。 爲避免(mian)渦輪流量計倒(dao)轉導緻體積修(xiu)正儀計量數據(ju)微量💃增加,從而(ér)造成供用氣雙(shuāng)方産生貿易糾(jiu)紛,根據用氣工(gōng)況🚶♀️并借鑒國内(nei)其它燃氣企業(yè)的成功💚處置經(jīng)驗,筆者從運行(háng)操作、技🚶♀️術改造(zào)及前期設計🥰優(yōu)化等方面提出(chu)以下建議: 5.1運行(hang) 操作方面 (1)供熱(re)站倒爐操作時(shí),及時關閉停用(yong)支線的流量計(jì)🔴前後閥門,可以(yi)避免發生渦輪(lún)流量計倒走、IC .卡(kǎ)控扣費的問題(ti); (2)供熱站進行倒(dao)爐操作時,對停(ting)用支線的流量(liang)計碼表數♋、體積(ji)🚶修正儀标況流(liu)量數、IC卡控累計(jì)流量數進行記(ji)⭐錄,需要在停用(yong)時和啓用前進(jin)行兩次記錄,作(zuò)👣爲後期核銷和(hé)結算的參考依(yi)❤️據; (3)供用氣雙方(fāng)核銷和結算周(zhōu)期建議縮短至(zhi)每月一次,避免(mian)燃氣價格浮動(dòng)及偏差氣費産(chan)生的影響; (4)供用(yong)氣雙方在日常(chang)巡查巡檢過程(cheng)中,将渦輪流量(liang)計碼表讀數列(liè)人爲日常抄表(biao)内容; (5)對于貿易(yi)計量的渦輪流(liú)量計應定期送(song)檢,如果條件允(yǔn)許的話,同時進(jin)行體積修正儀(yi)的檢定或校準(zhǔn),包括對溫度和(he)壓力🔆傳感器進(jìn)行定期比對、校(xiao)準。 5.2技術改造方(fang)面 根據現場工(gōng)藝尺寸及設備(bèi)布局,可在流量(liàng)計後增設一台(tái)🌈單向閥,可避免(miǎn)支線停用時發(fā)生流量計倒💃🏻走(zǒu)、IC卡控扣費的問(wen)題,投資成本在(zai)1萬元~2萬元。 5.3前期(qī)設計優化方面(mian) ( 1 )利用流體流動(dòng)模拟軟件對設(she)計方案進行仿(páng)真測算💔,優☔化設(she)計,如仿真測算(suàn)存在渦輪流量(liàng)計倒走的🔆可能(néng),建議在流🏃量計(ji)前增加一台單(dān)向閥; (2)由于渦輪(lun)流量計受來流(liú)流速分布變化(huà)和旋轉流的影(yǐng)響較大,傳感器(qì)上下遊需設置(zhi)較長的直管段(duàn),渦輪流量計的(de)上遊端至❌少應(yīng)有20倍公稱通徑(jing)長度的直管段(duàn),下遊端應不少(shǎo)于5倍公稱通徑(jing)的直管段♍,以達(dá)到紊流的流态(tai)🏃♂️要求,如安💃🏻裝空(kong)間有⛷️限制,可考(kǎo)🐅慮加裝整流器(qi)以縮短直管段(duàn)長度叫。 燃氣渦(wo)輪流量計反轉(zhuan)原因剖析及處(chu)理辦法探讨 摘(zhāi)要:以某供熱站(zhàn)支線鍋爐停運(yun)時出現的渦輪(lun)流量計量問題(tí)爲着眼點,經由(yóu)對該供熱站工(gong)藝設備的分析(xi),對流量計曆史(shǐ)數據的統計,對(duì)流量計前後🌈閥(fa)門的啓閉試驗(yàn),再結合渦輪流(liu)量計的工作原(yuan)理🔱,得出在後端(duan)鍋爐停運狀态(tai)下渦輪流量計(ji)産生計🌏量的緣(yuan)由是其發生倒(dǎo)轉緻使體積修(xiu)正儀計量數據(ju)出現微量🏃♂️增長(zhǎng)的結論。與此同(tóng)時,本文從運🏃♂️行(háng)操作、技術改🧡造(zào)以及前期設計(jì)優化等🙇♀️方面提(tí)出了 8 點🙇🏻建♌議,旨(zhǐ)在避免因渦輪(lun)流量計倒轉而(ér)令供用氣雙方(fāng)産生貿易糾紛(fēn),供同行業借鑒(jian)。 背景 在城鎮燃(ran)氣輸配系統裏(li),燃氣計量與燃(rán)氣企業的精準(zhǔn)調🚶度🥵息❗息相關(guān),還直接影響到(dào)供用氣雙方的(de)經濟核算,流量(liang)❗計的正确計量(liang)顯得極爲關鍵(jiàn)。目前在我國城(cheng)鎮燃氣貿易計(ji)量當🔞中,大型工(gong)商用戶廣☂️泛運(yun)用渦輪流量計(ji),氣體渦輪流量(liang)計屬于速度式(shi)流量計,是重複(fú)性與精度都極(jí)佳的流🛀量計之(zhi)一,具有壓力損(sǔn)失小、精度高、流(liu)量量程比寬、抗(kang)振以及抗脈動(dòng)流性能好等♍特(tè)性。然而渦輪流(liú)量計容易受到(dao)氣體密度的影(ying)響,而🏃🏻氣體的密(mì)度又與溫度、壓(ya)力關系緊密,對(dui)于大型工商用(yòng)戶,尤其是後端(duan)連接㊙️着需🍉要頻(pín)繁啓閉的燃燒(shāo)器具的情況,現(xiàn)場往往會因爲(wèi)💋溫度和壓力的(de)波動而緻✌️使流(liu)量計計量失準(zhǔn),引發供用🈲氣雙(shuāng)方的貿易糾紛(fen)。 某燃氣供熱站(zhàn)察覺到其次高(gāo)壓中壓燃氣調(diao)壓撬的 1#、2#支線🐅的(de)渦🎯輪流量計在(zài)後端燃氣鍋爐(lú)停用期間,渦輪(lún)流量計配套的(de)體積修正儀出(chu)現了燃氣計量(liàng)🏃,IC 卡控扣費系統(tong)(以下簡🈲稱 IC 卡控(kòng))産生了扣費,供(gong)熱站認爲流量(liàng)計出現了“自走(zǒu)”,要求🤩燃氣公司(si)組織開展🏃🏻♂️專項(xiàng)調研與⭐處置。 方(fāng)法 針對這一問(wen)題,燃氣公司組(zǔ)織設計部門、技(ji)術部門、運行部(bu)門、計量部門、設(shè)備廠家以及供(gong)熱站生産部門(mén)形成專項小組(zu),對場站的工藝(yi)設備予以分析(xi),研判發生流量(liang)計“自走”問題的(de)可能性;調取流(liú)量計的⭕曆史數(shù)據進行統計💁分(fen)析,查找流量計(ji)“自走”的時間🐅段(duan)與氣量;通過對(duì)流量計前後閥(fá)門的啓閉試驗(yan)、觀察流量計的(de)計量狀況,分析(xi)流量計“自走”的(de)工況,并結合渦(wō)輪流量計⁉️的工(gong)作原理,剖析導(dǎo)緻流量計在後(hou)端燃氣具停用(yong)情況下産生計(jì)量的原☂️因。 原因(yīn)分析 3.1 工藝流程(cheng)及設備原理剖(pōu)析 該熱力站分(fèn)兩期進行建設(she):一期于 2016 年底建(jian)成并投運,設有(you)調壓支線 2 條,設(she)計流量 60000Nm³/h,計量支(zhi)線 4 條,單路流量(liang) 6400Nm³/h,流量計均選用(yong)國際某知名品(pǐn)牌的渦輪流量(liang)計,并配套體積(jī)修正儀;二期于(yú) 2022 年 11 月建成投運(yun),在一期的 1400mm 彙氣(qi)管上,将原 DN800 預🔴留(liu)接口引😘出到二(èr)期鍋爐及發‼️電(dian)機用氣,設計流(liu)量 36575 Nm³/h。該站的工藝(yi)流程♍如圖 1 所示(shi)。經💛了解,在日常(chang)的運行管理中(zhong),當供熱站鍋爐(lú)停運時,工作人(rén)員僅關閉鍋爐(lu)房的爐前閥🏒,并(bing)不關閉流量計(ji)前後的閥門。 氣(qi)體渦輪流量計(ji)乃是一種速度(du)式流量計,其結(jié)構組成詳見圖(tú) 2,主要涵蓋了内(nèi)置整流器、渦輪(lún)葉片、傳☀️動機構(gòu)、磁耦合傳動㊙️機(jī)構以及計數器(qì)(碼表)等組件✨,按(àn)照實際需求✌️,還(hái)可選用低頻脈(mo)沖、A1S 高頻脈沖發(fā)生器、A1R 高頻脈沖(chòng)發生器等附加(jia)裝置 P1。當氣體正(zhèng)向流動⭐之際,碼(mǎ)表會❤️正向轉動(dòng),碼表數字(工況(kuàng)🔞流量)随之增加(jiā);而當氣體反📞向(xiàng)流動之時,碼表(biao)就會反向轉動(dòng)(即倒轉),碼表數(shù)字(工況流量)則(ze)會減少。渦輪流(liú)量計配♊套👈的體(tǐ)積修正儀會通(tōng)過讀取工況體(tǐ)積低頻脈沖信(xin)号,對介質操作(zuo)壓力以及溫度(dù)進行測量,進而(er)計算出壓縮因(yin)子 K 與修正系數(shu) C,接着計算得出(chū)氣體的❓标況體(tǐ)積、标況流速以(yǐ)及🌏工🐆況流速。需(xū)要特别注意的(de)是,不管渦輪流(liú)量計碼♉表數字(zi)是增加還是減(jiǎn)少,體積修正🏃🏻♂️儀(yí)的數字隻會增(zēng)加,絕🔴對不會減(jiǎn)少。
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